2.4 密封空气管道被冻堵塞
空压机运行需要仪表气源和密封空气,气动阀门的动作要有压缩空气驱动,才能保证空压机的正常运行。对密封空气的要求是无水、无油、干燥,因此为空压机提供压缩空气的设备除了几台双螺杆式空压机外,还有一台冻干机,能够将压缩空气中含的水、油去除,以保证密封空气的干燥和洁净。 2002 年冬季,冻干机故障检修,检修过程中密封空气未经过冻干机 , 而是通过旁通管道送到空压机中。一天晚上空压机突然全部跳车,现场表现为出口止回阀忽开忽关,控制面板上显示的所有温度值异常,排气压力也急剧变化,出现了喘振现象。
检查故障原因时,排除了个别设备的机械故障和电网波动的可能。经仔细检查,发现虽然密封空气管网中压力显示正常,但打开控制柜前的进口阀门却没有密封空气,显然是密封空气管道堵塞了 。
2.5 吸风室冬季雾天易结冻
空压机的吸风室对于空压机的运行有重要的意义,它可以净化吸入的空气,防止尘土、杂物等进入空压机而对叶轮、轴承等造成磨损和撞击等危害,尤其进口空压机对空气的洁净度要求更高。而我国,尤其是北方地区,空气中的污染物和灰尘比较多,因此吸风室的作用显得更加突出。
此空压机的吸风室采用袋式过滤器,过滤效果较好,可通过观察其真空度的办法确定过滤器的堵塞程度,方便更换。
第一年冬季的某一天,出现了大雾,值班人员发现吸风室真空度急剧上升,平时约为8000Pa ,而当时约在20000Pa 以上,远超过了正常的范围,空压机出现波动,排气量比正常值下降较多。
3 原因分析及处理办法
3.1 加导流槽改变出风口方向
空压机的主电机是功率为2574kW ,电压为10000V的高压大电机 , 功率很大,运行中内部发热量也很大,因此设置了几个吸风口和一个出风口,用风冷的方式对电机进行降温。空压机的控制柜是空压机自动控制系统的中枢,内部的很多电子元件,十分娇贵,而电机的出风口就冲着这个控制柜,出风口风的温度很高,尤其是夏季,温度更高。控制柜里的电子元件长期在这种高温环境下,很容易出现故障。 UPS 电源长期在高温下工作,使得其中的电子元件出现故障,造成控制柜断电,进而引起空压机跳车。
为了解决这个问题,在出风口加了一个导流槽,使吹出来的热风不会再直接喷到控制柜上,而是在导流槽的作用下向正上方吹出去,这样就改善了控制柜的工作环境,保证了空压机的安全运行。
改造后UPS电源未再出现类似问题,证明故障原因分析是正确的,采取的对策也是可行的。
3.2 加固门型垫及更换挡板
把冷却器芯子抽出来检查,发现冷却器的门型垫已经剥落,且挡板也出现破损,使冷却器中的冷却水不能再充满整个冷却器,而是出现短路,直接从进口流向出口,如图2和图3所示,也不能再对空气进行充分冷却,因此出现了冷却效果急剧下降的情况。
原因找到以后,对冷却器的门型垫进行了加固,除原来用强力胶粘合以外,另用铆接的薄钢板把门型垫压住,既固定了门型垫,又减少了水对门型垫的冲击。同时,还要求生产厂家在以后供应的冷却器中换了加固的不锈钢挡板,以减少挡板被水流冲坏的可能。
经过改造后,冷却器的使用寿命显著延长,且也未再出现冷却效果急剧下降的情况。