图1 风机流体泄漏回流和间隙形式
2 原因分析
离心风机叶轮工作时,机内存在压力较高和压力较低的两个区域,同时,由于运动部件和固定部件之间必然存在间隙,这就使流体有从高压区通过缝隙泄漏到低压区的可能性,如图1所示,气体从通风机转轴与蜗壳之间的间隙Δ处泄漏,形成外泄漏损失。蜗壳靠近前盘的气流,经过叶轮进口与进气口之间的间隙δ,流回到叶轮进口的低压区,导致内泄漏损失,经检查,HTD50-11风机的间隙δ过大达到17mm,导致风机内泄漏损失增大,使得风机的风量、风压减小,效率降低。
为了减小内泄漏损失,应尽量减小间隙δ。试验表明:δ与叶轮直径D的比值δ/D从0.5/100减小到0.05/100,可使通风机效率提高(3~4)%。
间隙δ越大,内泄漏损失越大,风机效率越低。这一点既为试验所证实,也为风机技术人员所承认。目前在通风机制造行业中采用先进的工艺可使间隙δ小到3‰以下。
3 改造方法
HTD50-11风机起初间隙δ达到17mm,由于风机使用时间长,叶轮有磨损,集流器有锈蚀,无论我们怎样调试,δ也在10~12mm之间,风量风压仍难以达到令人满意的程度。
采用物理方法缩小间隙的工作量太大,需要更换的部件多,或者是让机器报废,这都是不经济的。
我们尝试采用化学方法缩小间隙,即在间隙δ内均匀填充强力万能胶JZ-AB。该胶胶接强度高,耐水、油、酸、碱,耐湿热老化,适用温度宽,无毒,不易燃,保管期长,适用胶接各种金、银、铜、铁、铝、玻璃等,在机械制造、维修,农机、家具方面用途十分广泛。
4 改造效果
风机采用化学方法减小叶轮进口与进气口之间的间隙后,对风机进行了试验测试,试验表明风机的风量和压力均有增加,效率由60.7%,提高到72.76%,改造前后的风机性能列于表1。
表1 间隙δ填充AB胶前后的风机性能 |